- 主變差動保護分析
- 主變差動保護的原理與應(yīng)用
主變差動保護分析
在主變差動保護所用電流互感器選擇時,除應(yīng)選帶有氣隙的D級鐵芯互感器外,還應(yīng)適當?shù)卦龃箅娏骰ジ衅髯儽?,以降低短路電流倍?shù),這樣可以有效削弱勵磁涌流,減少差動回路中產(chǎn)生的不平衡電流,提高差動保護的靈敏度。這對避免保護區(qū)外故障,尤其是最嚴重的三相金屬性短路而導(dǎo)致的主變差動保護誤動作尤為有效。下面將通過實例進行分析:
實例:一臺三相三繞組降壓變壓器,容量Se=40.5MVA,電壓110±2×2.5%kV/385±2×2.5%kV/11kV,接線方式:Ydd11-11,變壓器額定電流:213A/608A/2130A。主變差動保護采用BCH-2型差動繼電器?;居嬎闳绫?所示,已確定110kV側(cè)為基本側(cè)。
主變差動保護部分整定值如下(計算過程略):
差動線圈的計算匝數(shù):Wcd.js=6.3匝,實際匝數(shù)向下取整,取Wcd.js=6匝;
繼電器的實際動作電流:Idz=10A;
靈敏度K1m=2.1。
該變電所曾發(fā)生10kV線路出線處因外力破壞導(dǎo)致三相金屬性短路,10kV線路電流速斷動作,相繼引起主變差動保護誤動作。我們初步分析因短路點離保護太近,又是最嚴重的三相金屬性短路,短路電流極大,當外部故障切除,電壓恢復(fù)時,出現(xiàn)數(shù)值很大的勵磁涌流,從而使差動回路產(chǎn)生的不平衡電流大于整定電流值而導(dǎo)致主變差動保護誤動作。但如果提高保護定值,如保護定值增大為11A,則靈敏度變小K1m=1.91<2,不能滿足靈敏度的要求。
表1
后經(jīng)綜合分析,認為采用BCH-2型具有速飽和變流差動繼電器來避免勵磁涌流存在一定缺陷。從勵磁涌流的特性看,對三相變壓器,電壓恢復(fù)時,至少有兩相出現(xiàn)程度不同的勵磁涌流,即三相勵磁涌流中可能有一相沒有非周期分量,這時速飽和變流器將失去作用。分析保護定值,差動保護電流互感器變比選得有些偏低,且趨于飽和。這樣當發(fā)生最嚴重的三相金屬性短路時,電流互感器因飽和其誤差增大,不但增大不平衡電流,而且使電流互感器嚴重過載。而增大電流互感器變比,可降低短路電流倍數(shù),減少差動回路中的不平衡電流,因而能有效地削弱勵磁涌流和區(qū)外故障產(chǎn)生的不平衡電流。
根據(jù)以上分析,采用增大電流互感器變比的方法,其數(shù)據(jù)如表2所示(與表1相同部分略)。
表2
主變差動保護部分整定值如下(計算過程略):
差動線圈的計算匝數(shù):Wcd.js=8.1匝,實際匝數(shù)向下取整,取Wcd.js=8匝;
繼電器的實際動作電流:Idz=9A;
靈敏度K1m=2.44。
由表1、2及部分整定數(shù)據(jù)可知:電流互感器變比增加后,其二次電流110kV側(cè)由4.6A減為3.69A,35kV側(cè)由4.05A減為3.38A,10kV側(cè)由3.55A減為2.66A;差動回路中的不平衡電流:35kV側(cè)由0.55A減為0.31A,10kV側(cè)由1.05A減為1.03A;靈敏度由2.1增為2.44。即減少了電流互感器二次回路電流和差動回路中的不平衡電流,提高了保護裝置的靈敏度,使主變差動保護區(qū)外發(fā)生最嚴重的三相金屬性短路時,電流互感器不致于嚴重過載而使誤差增大,有效地削弱勵磁涌流和區(qū)外故障產(chǎn)生的不平衡電流。該所自增大電流互感器變比后,10kV線路再發(fā)生類似短路故障時,主變差動保護再未誤動過。
為防止主變差動保護因不平衡電流的影響造成的保護誤動作,在選擇保護用電流互感器時,除應(yīng)選帶有氣隙的D級鐵芯互感器外,適當增大電流互感器變比,這樣可以降低短路電流倍數(shù),減少差動回路中產(chǎn)生的不平衡電流,有效削弱勵磁涌流,提高差動保護的靈敏度。這對避免保護區(qū)外故障,尤其是最嚴重的三相金屬性短路而導(dǎo)致的主變差動保護誤動作不失為有效的方法之一。